====== Sprawozdanie z laboratorium nr 4 ====== * Robot: **Agatka** * Data wykonania: **26.05.2010 godz. 15:30 (Oficjalnie jesteśmy w grupie o 9:30, ale nie mogliśmy się wtedy zjawić, prowadzący z 15:30 wyraził zgodę, abyśmy zostali na zajęciach.)** * Autorzy: **Renata Niedziela, Michał Urbańczyk, Artur Glier** ---- ===== Początek ===== Bez większych problemów sparowaliśmy robota z komputerem. Dla sprawdzenia poprawności połączenia sprawdziliśmy działanie robota kilkoma prostymi poleceniami ===== Budowa robota ===== Zdecydowaliśmy się zaimplementować program "Więzień" ponieważ wydawał się w miarę prosty i od razu wiedzieliśmy jakiego algorytmu użyć. Robot był już zbudowany, jedyną naszą modyfikacją było lepsze zamocowanie czujnika, aby był skierowany prostopadle do ziemi. Nasz robot na planszy testowej: {{:pl:dydaktyka:piw:2010:sprawozdania:26052010162a.jpg|}} =====Program===== Na początku musieliśmy określić zakresy odczytów czujnika dla koloru białego, czarnego i czerwonego. Po kilku próbach zdecydowaliśmy się na: * biały>67 * 60 start :- trigger_create(Trigger1,check_color,[nxt_stop,skret]), trigger_create(Trigger2,check_color2,[nxt_stop,uciekaj]), nxt_go(200). check_color :- nxt_light(Light2,force), Light2 < 45. check_color2 :- nxt_light(Light,force), Light > 60, Light < 67. skret :- trigger_killall, nxt_go_cm(-100,5), nxt_rotate(100,150), start. uciekaj :- nxt_play_tone(500,2000), nxt_go_cm(300,70), nxt_play_tone(500,2000), trigger_killall. Program działał całkiem nieźle, czasami tylko wychodził poza planszę, ale było to spowodowane bardziej niedokładnością czujnika niż wadą algorytmu. =====Wnioski i spostrzeżenia===== Czasami po błędnym programie xpce zawieszało się. Nie mieliśmy sposobu na obejście tego problemu - od nowa parowaliśmy urządzenia i zwykle robot zaczynał znowu z nami współpracować, ale nie było to regułą.